山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨風機、水冷羅茨風機、油驅羅茨風機、低噪音羅茨風機,贏得了市場好評和認可。
我公司客戶某煉油裝置加熱爐一臺羅茨風機電機容量為18.5kW,采用一臺丹佛斯VLT 5000系列容量為18.5kW的變頻器供電,可以根據工藝條件對羅茨風機進行轉速調節,從而控制加熱爐的進風量以達到燃料量和氧氣量合理匹配,實現燃料充分燃燒、合理利用,達到節能環保效果。
1、故障分析與處理
2013年4月25日,某煉油裝置改造后準備開工時,操作人員在對羅茨風機進行工藝調節時,出現短暫停機而后又很快轉起來,特別是在轉速(頻率)往下調節過程中,都出現停機現象,而升速過程中,運行平穩,沒有出現報警或停機現象。
電氣維護人員到現場觀察了整個過程,轉速在以2.5HZ的幅度往下調節時,變頻器面板打出“警告5:電壓過高警告(DC LINK VOLTAGE HIGH)”、“警告/報警7:過電壓(DC LINK OVERVOLT)”和“警告/報警12:轉矩極限(TORQUE LIMIT)”,之后變頻器顯示面板出現閃爍,變頻器顯示頻率下降歸零,之后有啟動一致達到調節頻率。通過對上述現象的分析,初步判斷為在頻率下調過程中,電動機由電動狀態轉為發電狀態,反饋電壓過高引起變頻器中間直流環節過電壓,出現報警和停機現象。
查看變頻器參數,該變頻器的加速時間為15秒、減速時間為15秒,由于改造之前變頻器運行正常,頻率上調和下調都正常,改造之后出現異常,電氣維護人員與裝置機械專業的人員溝通后發現,風機和電機的鏈接由原來的皮帶傳動改造為軸傳動,改為剛性連接,羅茨鼓風機在降速過程中,慣性很大,在變頻器的輸出頻率很快降下來的情況下,而風機仍然以較高轉速在運行,出現“倒發電”狀態,造成變頻器直流環節過電壓,為避免這種情況的出現,必須將變頻器的減速時間放大,使之能夠與羅茨風機轉速調整過程中的機械慣性匹配,從而避免出現報警或停機現象。
將變頻器減速時間改為90秒,再反復試驗后,變頻器再沒有出現報警現象。運行幾個月后,變頻器運行良好,再無報警現象。
2、防范措施
1、對變頻器負載的變化情況要及時掌握,負載發生變化時相應的參數要進行對應的設定。
2、定期對變頻器本體進行檢查,運行期間加強對變頻器外觀、冷卻風機、變頻器運行一段時間后對變頻器的硬件進行一次檢查,防止出現硬件上的問題,保證變頻器長周期運行。
3、保證變頻器運行環境溫度適應,避免環境溫度過高造成電解電容壽命快速下降。
3、結束語
從客戶近一年的運行情況來看,變頻器減速過程中的停機現象再沒有出現,通過此故障處理可以看出變頻器參數設定一定要與負載機械特性匹配,因此,探索合理的參數設定,為變頻器及電機提供正確完善的保護功能對變頻器長期運行是至關重要的。
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